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無線Profibus-DP通訊技術

堆取料機是水泥廠用於原料及原燃料轉運及堆高機均化的大型移動設備,其運行可靠性直接關系到廠內物流是否暢通。目前,水泥廠堆取料機上的供電及通訊主要是采用電纜卷盤方式,電源電纜及控制電纜分別有各自的卷盤,中控室與堆取料機控制室之間的控制及聯鎖信號都是通過一根多芯的柔性電纜進行通訊,每芯電纜只能傳送一個開關量信號,不能實現大量開關量以及模擬量的傳輸,同時由於滑環集電器自身結構以及堆取料機卷盤拉力不均衡等原因,經常會出現信號傳輸不穩定甚至中斷等現像,嚴重影響到堆取料機的安全性與可靠性,傳統的通訊方式在實際運行中普遍存在堆高機以下問題:
1。1 故障頻繁
  由於大車軌道安裝精度不高,運行軌道不能精確的在同一軸線上,電纜卷盤隨著堆取料機的移動產生震動,以及滑環集電器安裝誤差等原因,使得聯鎖和通訊集電器中的觸點變形破損,滑環集電器的觸點隨電纜卷盤的旋轉而錯位,觸點的機械機構松動,導致接觸不良。同時,由於堆場內物料粉塵濃度大、硬度大造成磨損嚴重,加上安裝等原因造成滑環集電器粉塵堆積,從而造成斷路和短路。據統計,滑環集電器故障率占堆取料機總故障的40%。
1。2 維修時間長、工作量大
  正常損壞時,少則需要4—5小時,多則10小時以上,且每次堆高機需兩人以上,工作量更大。
1。3 安裝及維修費用高
  從目前我堆取料機安裝的方式來講,安裝一台傳統通訊方式的堆取料機完成通訊功能需要的主要設備有:控制滑環一台、電機一台、移動式電纜卷盤一台以及多芯控制電纜,在電纜卷盤設計時電纜的選型也比較特殊,而且在我的幾個項目中使用效果很不理想,往往在設備運行不到一年的時間控制電纜就由於設備的移動受力而斷芯,導致需要更換電纜,每台堆取料的控制電纜大概200米,每米大概100元,每更換一次就要2萬元左右,加上人工費,每年的維修費大概在6萬元左右,加之我承包的大多都是國外項目,在保修期間造成的維修成本就會更高。另外,因聯鎖失控,通訊中斷導致的設備事故擴大,更增加了其它關聯設備的維修費。
1。4 設備安全隱患大
  當堆料機集電器故障及卷盤電纜斷鏈時,導致聯鎖失控,通訊中斷,不能及時停止放料和停下皮帶機,嚴重時會造成堆料機衝出軌道,使其鋼結構整體變形,能引起上百萬元的經濟損失,也給設備與操作人員帶來不安全因素;當取料機滑觸線故障,由於下一段工藝流程中的輸送皮帶機故障或緊急異常時,不能及時停止取料,就會導致堵料,撤料,壓料,甚至拉斷皮帶等情況,給正常生產造成困難,同時給設備及人身帶來很大安全隱患。
2、無線聯鎖通訊傳輸方案選擇
  目前,解決以上問題有采用常規的無線網絡傳輸技術,即在數據交換之前需要完成數據信號數字化、編碼、壓縮、打包、調制,轉換成可發送的格式,然後再通過無線網絡進行數據交換。此方案雖然解決了問題,但是此方案的初期設計成本以及調試費用均較高,總體效果並不理想。為此,我根據目前無線工控技術的發展動態,結合現場設備環境特點,於2008年10月結合工廠Profibus-DP網絡拓撲的特點,將無線PROFIBUS-DP網絡通信技術應用在水泥廠堆取料機上。通過比較我們選擇了德國菲尼克斯的雙向無線Profibus-DP通訊套裝模塊PSI-WL-PROFIB/BT-SET。最終實現水泥廠堆取料機的與工廠自動化系統的高速互聯與聯動,提高了設備的自動化程度,增強了系統的可靠性及安全性,降低故障率,減少維修費用以及成本,提高生產效率。
  隨著無線藍牙局域網技術發展的成熟,以及PLC控制技術與無線通訊網絡技術的融合,無線聯鎖和通訊傳輸方式以其工作可靠,優良的性價比,在工業控制領域得到廣泛應用,該技術也適用於水泥廠堆取料機與工廠自動化控制系統之間的無線通訊。無線Profibus-DP通訊裝置正是為了滿足此需求而設計的,該設備能夠解決水泥廠堆取料機與工廠自動化系統的無線通訊,實現聯鎖控制信號的傳輸和交換。無線Profibus-DP通訊技術在水泥廠堆取料機上應用後,取消了原硬接線的一些相關附屬設備,如:電機,卷盤,控制電纜,滑環等,為移動式的堆取料機節約了空間,也使得機械設計上更為簡單。
3、系統結構原理
  Profibus-DP通訊是針對數據鏈路層和用戶層來說的,其數據通訊格式由PROFIBUS基金會規定,而其物理層則完全采用RS485規範。這樣的通訊方式完全滿足工廠自動化的控制網絡的拓撲。我們選用的菲尼克斯的Profibus-DP無線通訊套裝模塊實際上是一個能傳輸RS232、RS485、RS422的多功能無線串口通訊模塊。作為Profibus-DP無線通訊套裝,是指廠家在出廠前就已配置好握手信號、奇偶校驗等相關串口通訊參數,我們只需簡單的接線,通電即可使用。

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